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输气管道压气站压缩机紧急关断(GMR)系统常见故障及对策

1 压气站场GMR系统的组成和作用 GMR系统由CPU由冗余、输入传感器冗余和输出冗余组成。基于已有的90-70系列和Genius I/O该技术可配置为单重化、双重化和三重化系统。CPU一般配置为双重或三重冗余,该系统具有容错功能,每个系统都能独立处理数据。在运行过程中,在两个处理器中比较生成的数据。图1是GMR系统基本组成图,CPU与I/O模块间采用Genius总线通信。GMR系统一般涵盖从传感器到终端元件的所有元件,包括传感器、输入电路、逻辑控制器、输出电路、终端元件、电源及辅助元件(如接线端子、安全栅、电缆等)。

图1 压缩机紧急关闭模块冗余(GMR)系统示意图 常用于石油天然气管道压缩机控制系统GMR[1,2]有以下系统传感器(变送器)信号: 1)压力信号:压力变送器; 2)温度信号:热电偶、热电阻; 3)流量信号:节流装置,流量计等; 4)液位信号:液位开关、浮筒等液位变送器。 输入三个离散通道:三选两机制。当通道异常时,引入两个状态量。如果只有两个好的输入通道可用,则双冗余状态量(duplex state)如果只使用一个输入通道,则引入默认状态。如果三通道中的一个通道失效,GMR软件使用组态中设定的双重投票值取代第三个实际输入,然后选择第三个和第二个;如果三个通道中的两个通道失败,则根据第三个通道的值或默认状态选择表决GMR该软件是输入组组态良好的投票适应模式。采用3-2-1-0表决模式时,GMR该软件采用1选1模式,即提供给应用程序的输入量为第三个通道的值。采用3-2-0表决方式,默认量为输入应用程序的使用值。 单个离散通道输入:对于非投票输入组,实际输入可直接提供给应用程序。投票模式应设置为3-2-1-0. Genius输出模块冗余:H-模式组、I-模式组和T-三种模式组。对于离散输出,GMR系统软件在相应的模块中表决,而不是冗余表决。Genius模拟输出模块不支持冗余表决。CPU扫描周期内对输出扫描过程中,CPU发送非表决数据和物理输出Genius模块。 压缩机模块冗余紧急关闭系统(Genius Modular Redundancy)当压缩机运行紧急情况时,它是压缩机控制系统的重要组成部分,GMR系统可提前预警,必要时可快速实现压缩机的保压停车和减压停车,避免喘振等损坏。本文以川气东送压气站为基础PCL503压缩机运行维护经验为基础,从输入传感器、ESD PLC、I/O总结压缩机紧急关闭模块冗余系统的常见故障,并提出相应的处理对策。 2 输入传感器故障 常见故障1:压力变送器故障1 例:压缩机压缩机进口汇管压变PIT205(精度:0.075级,停机状态压变值9.1Mpa,发现异常后,与现场进行比较HMI读数都为9.1Mpa,怀疑变送器本身出现故障,拆下后盖检查发现接线端子进水。读数干燥后恢复正常。某压气站出站压变PIT103无显示,现场负极线接地,维修厂家发现传感器损坏,更换传感器后恢复正常。压气站本地分输压变读数模糊,重新插入表头后无变化,更换新表头读数正常。

图2 压力变送器现场图 解决方法: 压变一般采用两线制接法。变送器常见的故障是现场和HMI读数异常,现场和HMI都无读数。排除故障的方法,首先考虑接线电路,看是否有接线松动、供电异常、短路、断路、接地。排除上述可能原因后,应拆卸变送器本身,检查电子元件和接线端子是否进水。检查变送器设置,设置不当会导致读数异常。上述措施无效后,应考虑探头本身的故障。 常见故障2:压缩机3500振动探头读数异常 14年10月21日,压气站压缩机B机组发现本特利加速度50卡为红色bypass报警,25卡有ok绿灯闪闪发光。正常情况下,50卡无旁路报警,25卡ok绿灯常亮。 解决方法: HMI探头无读数:首先检查机柜端3500机架卡是否有故障ok灯是否快速闪亮(每秒5次)或红色bypass(旁路)报警。若有,初步判断该卡件及附件的探头回路可能异常。断开I/O背板现场设备端,自检卡(如下图所示)。如果通过自检,卡本身没有问题,然后连接到现场设备端。如果自检失败,则表明故障来自探头控制电路。检查现场接线是否松动,压缩机现场侧是否有短路或断路,检查前放大器和探头是否有故障。 HMI探头有读数但不准确:探头到机柜控制电路需要现场校准。所需工具:万用表,TK-3e一台,5m延长线、7m延长线,直径8mm本特利探头0.5m一个,2m一个,220v电源。 径向振动试验: 首先检查现场接线箱的接线,拆下需要测试的现场振动探头与前置器之间的接线TK-3e上的探头用相应长度的延长线与该接线端子连接。 UCP机柜关闭开关端子,调整TK-3e测量基准点为-10.00v左右(信号中间值在-10附近),后台准备好后开始测试。 根据探头的范围、报警值和跳车值选择试验点,慢慢移动探头位置,从低到高测试,看看报警值是否报警,跳车值是否跳,重复一次。 恢复原接线已完成测试。

图3 键相25卡故障后,模块自检 位移测试: 首先检查现场接线箱的接线,拆下需要测试的现场振动探头与前置器之间的接线TK-3e位移探头用相应长度的延长线连接接线端子。 UCP机柜关闭开关端子,调整TK-3e测量基准点为-10.00v左右(信号中间值在-10附近),后台准备好后开始测试。 测试点根据探头的范围、报警值和跳跃值选择,慢慢移动探头位置,从低到高测量,看看报警值是否报警,跳跃值是否跳跃。记录现场实际位移与反馈给背景的位移之间的偏差。 回到基准点,向相反的方向移动探头,从低到高测量,看看报警值是否报警,当达到跳跃值时是否跳跃。记录现场实际位移与反馈给背景的位移之间的偏差。 恢复原接线已完成测试。 如果测试成功,说明前放大器到机柜端的电路正常,原因应该是探头本身无法正常显示。探头需要线性灵敏度测试(表1)。 总之,探头异常的处理方法有: 卡本身损坏,更换卡,重新组装和安装测试; 燃烧机柜内的安全隔离栅,更换隔离栅; 如果电路接地短路,更换电缆; 前置放大器损坏并更换相应规格的前置放大器; 松动的探头导致读数不准确,重新安装探头,探头磨损,更换探头。

GAP OUTPUT ISFn ERROR ISFn

(MM) (-VOLT) (-10 to 10 %) (V/mm)

0.25 2.140 - -

0.50 4.089 -0.940 7.80

0.75 6.060 0.178 7.88

1.00 8.015 -0.635 7.82

1.25 9.956 -1.347 7.76

1.50 11.878 -2.313 7.69

1.75 13.804 -2.109 7.70

2.00 15.713 -2.973 7.64

2.25 17.651 -1.499 7.75

Average Scale Factor (ASF)(V/mm) 7.7555

The following specifications apply at 22C with a Bently Nevada supplied AISI 4140 steel target

Average Scale Factor (ASF)(V/mm) 7.48~8.26

Incremental Scale Factor(ISF)(V/mm) 7.12~8.62

表1 某一3300 XL*8mm探头灵敏度测试结果 常见故障3:液位计显示异常 压缩机系统有4套液位计,高油箱LIT130A/B,润滑油撬体LIT301A/B。 以高位油箱液位为例,正常启动前应确保液位大于或等于60%。当液位计显示异常时,应校准液位计。由于设备的限制,无法当场校准。设置校准浮筒模拟实际装置,测试液位计。校准浮筒油为润滑油撬油。试验开始前,通过计算确定浮子与上固定点之间的距离。 工具:万用表,Fluke 744、HART375 标定步骤: 校准点在浮筒外标记:100%、60%(与报警值有关)、0%,百分比表示浮子浸没深度。浮筒底部开口用透明软管连接,浮筒油位按U管原理观察。 拆卸液位计电子显示表,找出控制电路,将744连接到电路中,设置744,提供244V电源在744上显示电路中的信号电流值(4ma-20ma)。 将HART375接入电路,选择online改变仪器本身的模式HART375在4MA和20MA设定值为0%液位HART该点设置在375中4MA将油加到100%的液位HART该点设定在375中20MA值。 出厂前标定液位计的介质为水(密度1),现场介质为油(密度0.82)。因此,在现场校准过程中,将375仪器的校准密度改为0.82。 当仪器显示浸没深度大于100%时,从软管放油到100%油位HART375也在100%左右后设置为20ma。 校准量程后,检查仪表显示的电流值是否在特定点的60%为13.6ma附近。

图4 标定液位计装置 3 GENIUS I/O模块故障 3.1 输入I/O模块 表2 离散输入模块Block 1&2 输入表决模拟量(Block5、6、7)方法与上述离散数字相似。区别在于三选二选择中间值。异常情况下,双冗余状态为最低值、最高值或平均值,默认状态为最终值、最小值或最高值。不再重复了.

表3 模拟量输入模块Block5&6&7 从上表可以看出,压缩机驱动端、非驱动端的主泄漏压力、润滑油头和干气密封隔离气压模拟量的冗余特点是:传感器的三倍冗余,GMR输入Block单倍冗余,PLC双重冗余,在GMR在程序中进行三选二表决,不考虑经济因素,严格输入Block需要三倍冗余,只有这样,整个系统的冗余度才能达到真正的3级安全完整性等级(SIL3)。 3.2 输出I/O模块 ESD 输出I/O模块组为I-模式组包含包含1个源型Block3(IC660BBD020,16通道I/O24 VDC Source)和1漏型Block4(IC660BBD021,16通道I/O24 VDC Sink)的Genius直流I/O模块。该模块组中两个模块在不同的总线上,两模块具有相同的输出地址,每个模块都从ESD PLC-A和ESD PLC-B处获得输出命令,每一模块都能控制负载。因其安全冗余高,广泛使用在”失效安全“的应用中,模块失效时将负载关闭。

图5 通道数字量输出 压气站用于紧急关断的离散数字量

表4 输出模块Block3&4 对双冗余ESD PLC系统,当离散都输出时,block选取自身已设置的双冗状态为第三个输出,3选2进行表决(见下图)。Block3&4所有通道双冗状态皆为OFF(0)状态,默认状态同样为0。需要特别之处的,当任一PLC输出为0,都会导致模块输出为0,继而触发ESD泄压跳车联。            图6 双PLC在线双冗余状态为0时模块表决图   图7 单PLC在线模块表决输出图 一般来讲,常见的离散输出故障有:无负载、短路、过载、过热、开关失效[1]。当确定是Genius输出模块本身故障影响功能时,需更换该模块组并对其进行组态。组态是通过Genius手操器完成的,block3和block4组态完全相同,下图是block3的组态。 用手操器连接Genius模块,即可对整条总线上的I/O模块各通道进行数据监视,强制;通过适当设置后,还可对模块进行组态。

图8 I-模块组组态 4 ESD PLC故障排查 4.1 PLC故障实例 实例1: 某压气站2014年11月28日压缩机B机组ESD PLC-B与HMI失去通信,HMI系统界面显示该PLC控制器CPU硬件失败。检查该PLC状态灯发现CPU OK灯熄灭,RUN状态灯熄灭,ENABLED常绿灯熄灭。 实例2: 某压气站2014年10月22日压缩机A机组出现紧急放空停车信号,在所有启机条件满足后,放空信号仍没有消失。现场检查确定引起放空停车联锁的三个条件:站控1级ESD触发,压缩机驱动端主泄放压力高高报PAHH160和非驱动端泄放压力高高报PAHH163都未被触发。经查是ESD PLC-B死机导致该PLC输出异常。 实例3: 某压气站2014年7月7日C机组UCP机柜内ESD  PLC(Rack9)启动失败,HMI产生一个“ESD PLC 与以太网连接失败”的报警,用调试本复位后恢复正常; 4.2 解决方法 GMR系统中的PLC和I/O故障表工作模式和非GMR系统一致。错误能够在编程软件中在线或监视状态中被显示。 当PLC处于在线状态时,清除一个GMR系统中故障列表的方法如下, 清除单个PLC的故障列表:在至少一个PLC扫描周期内将参考变量%M12259设为1。 清除所有PLC的故障列表:在任何单个PLC中以至少一个PLC扫描周期的时间将%M12264设为1。 清除所有PLC中I/O和对应的故障触点的故障列表:在任何单个PLC中以至少一个PLC扫描周期的时间将%M12258设为1。 一般通过上述点强制后,已不存在的故障会复位。若强制后经过若干CPU扫描周期,故障报警重新出现,且影响压缩机控制功能时,需要重新下装程序。 具体为,重新上传ESD PLC-A和ESD PLC-B硬件组态,清除故障列表后,上传各自PLC备份控制程序,激活应用程序输出信号功能,完成程序下装。

图9 ESD PLC硬件失败报警 5 输出执行机构故障 常见故障1:防喘阀不能准确动作 5.1问题描述 在电磁阀带电的情况下,FV201的开关动作都是由定位器控制的。上位机下发一个4-20mA的电信号,电信号成比例地转换成气动信号,从而也就成比例地调节了三位三通阀。 随此调节,由气阀向执行器送气或排气的气道的横截面面积也被改变,阀门开始动作。 位置反馈模块将阀位状态反馈回CPU,当反馈值与设定值小于容差带(灵敏度极限.3...10 %)时,说明阀门动作到位,保持三位三通阀在中间位置关闭气路。 体积放大器与装在控制阀上的定位器一起使用来增加冲程速度。

图10 防喘阀执行机构

图11 防喘阀开关阀原理图 定位器出现无法准确动作时,首先选择在现场手动操作盘按厂家提供的操作说明进行自整定。一般自整定结束后,定位器内置芯片会自动设定定位器控制的比例时间、积分时间等参数。若因各种原因无法完成自整定,导致定位器无输出气源,现场阀门无反应。可采取下述步骤手动完成参数整定。 某压气站防喘阀FV201B附属定位器出现但阀门不能正确动作,现场也无法完成自整定。 5.2解决方法 考虑到外部因素例如气路若出现漏点、驱动气源不符合要求均可能导致自检不合格。在排除上述情况后,阀门仍不能正确动作。自整定到40步出现CALC_Err报警,自检无法进行。查阅相关技术资料,判定为直行程角度±30°超过额定±29°范围。对该定位器实施手动整定。

图12 某型号定位器原理图

图13 定位器与控制中心交互的接线端子 常见故障2:电动阀门误动作或不动作 5.3、接线盒受潮或进水 受潮或进水的原因有:1.接线盒端盖出进水。2.从电缆进线的格兰头处进水。 解决方法: 1.定期更换端盖的密封圈。2.检查电缆进线:在施工过程中,施工队伍对电缆剥皮过长,从格兰头处穿过的只是几根线,格兰头的密封圈没有起到密封效果。解决方法:把多余的电线剪除,至少要使得电缆穿过格兰头密封圈,然后接线。 5.4电动头动力电缺相报警 问题描述 某压气站压缩机进口ROV202A和出口球阀ROV204A(20寸)电动执行机构出现PHASE LOST报警,检查电压是否正确,有无缺相,经检查发现无缺相。 解决方法: 经询问厂家,猜测是内部电路板内两个大电阻烧坏或主板问题。 1、拆开电动执行机构,检查内部电路板内两个大电阻(R9和R11),测其电阻81kΩ左右,是完好的; 2、因为该站C机组暂时不用,决定让ROV204A与ROV204C更换主板,ROV202A与ROV202C更换主板,保留主板上芯片,因为芯片内存储有阀的数据; 3、更换完主板安装完芯片后,装好电动执行机构,上电,无此缺相报警。

图14 某电动阀门执行机构主板 6结束语 针对压缩机UCS子系统GMR系统常见故障导致压缩机异常停机问题,从检测元件、CPU处理器、I/O模块和输出执行机构等方面,分析变送器、3500振动探头、液位计等传感器、喘振阀定位器不准确动作和电动执行机构常见故障和解决方法;阐述GMR系统ESD PLC冗余表决机理和故障后处置措施;给出了更换I/O模块手操器组态步骤。上述方法可为其他类似站场快速排查并解决压缩机GMR异常提供参考依据。作为保障压缩机及附属设备本质安全的核心ESD系统,GMR模块冗余系统的稳定性由多方面因素共同决定,从GMR系统的设计、产品的选型和安装,到日常的定期维护和按章操作等,需要及时发现各环节隐患,做到层层把关,将不稳定因素纳入重点监控治理范围,才能有效地降低GMR系统故障导致的异常停机。

参考文献 [1] 王学超,紧急停车系统安全性及可用性若干问题探讨[J]。石油化工自动化,2004,1:7 [2] 廖珈博,曹志柱,郭渠江,川气东送管道站场ESD 系统误触发原因及对策[J]。油气储运。2014年6月33卷 [3] Genius Modular Redundancy User’s Manual,GFK-1277E,June 2007

标签: 传感器传感探头型号规格

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