从事电气控制工作以来,对于无感应控制,采样电阻元件变得非常敏感和重要,无论是电阻尺寸和精度的选择还是温升电阻变化,都会大大影响大电机的运行,选择合理的采样电阻可以减少许多不必要的麻烦,特别是单电阻采样;
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:最近用单电阻采样的无感应方案调试了一台电机,所有基本调试都开始运行了。因为要送十套样品,硬件工程师更换了一套完全一样的新控制板后,电机第一次上电只有200台。W,然后再次上电280W,多次上电后,电机功率始终达到300W最初版本调试的额定功率约为470W相差很大
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- 第一次电机只有2000W,为什么会逐渐上升到3000?W左右;
- 为什么同一硬件方案和同一电机的功率差异如此之大,显然是不合理的;
- : 关于第一个问题的猜测是电机手工样品,没有老化,所以找到一个新的电机测试发现第一个电机有这个问题,运行一段时间后可以达到正常功率
第二个问题是前后两个板有明显的区别。最后,分析测试发现,除采样电阻外,所有部件的第一版采用与焊盘相匹配的2512(可能),第二版临时采用1206封装电阻,但电阻值相同。通过交换电阻,原功率不能达到额定功率的板立即恢复正常!
由此可见: 在项目前期开发过程中,应密切关注相关变量的控制。如果你想不到看似简单的问题,你往往会习惯性地忽略它们,很长一段时间都找不到问题的根源;
虚焊漏焊往往是手板过程中最常见的问题,但第一次遇到不同电阻包装引入的差异。虽然我很快想到了它,但我总是觉得这个问题很容易被忽视,并做一个记录来分享它!
所以我睡不着,起不着码字,想给自己立个码字。Flag!在过去,我总是想专注于软件脱离硬件,但目前的工作环境和公司文化似乎很困难,所以我决定重新开始硬件!