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硬件PCB发热严重,天线信号不良的整改

楼主换了新工作,新公司的第一个项目在测试中发现了以下问题。

项目背景;

这个项目已经研发好了,我接手的时候已经小批量了。SMT样机。这个项目是一个WIFI硬件电路收集后,通过天线向无线产品发送数据APP。在测试过程中发现以下三个问题。

问题

1.PCB发热严重 当我在测试中发现的时候PCB整体烫伤非常严重。经过测试,发现工作电流相对较大,接近200mA的电流。经过测试,发现主要有三个地方发热。第一个热点MCU二是地下MCU还有电源电容LDO。仔细研究,MCU功耗比较大,只能通过GND大面积皮大面积连接问题。还有就是MCU电容接地不是很好,只有几个过孔接头,如下图所示,还有3个V线有点细。 在这里插入图片描述 再有就是LDO接地不是很好,背面的铜皮是完整的,但连接不好 2.第二个问题是信号不好,这与焊接天线有很大关系。我怀疑天线的部分信号被吸收了,焊接天线时焊接困难,被较大的电容器堵塞,所以有时焊接的原型信号不好。 3.LED灯不够亮 在设计电路时,LED通过以下电路供电 用PWM脚控制NPN三极管起到开关的作用MOS管道的左右,实际上是按照电路设计的LED供电电压为3.3V,实际万用表测量仅为2.5V,起初,我怀疑电阻太大,导致电压和电流太小。实际测量MOS的D管的电压只有2.8V,我用示波器测量PWM波形和D级波形如下图所示

当PWM低电平是,MOS管关闭了,D三级电压通过电路放电,三级电压通过电路放电.3V下降,所以用万用表测量D级电压是2.5V。

解决方法

1.MCU我通过背面的整个接地GND铜皮和电容,LDO的GND同时连接电源GND连接完整,实际打样回来发现效果提高了很多。而且我把一些容量较大的电容器改成了较大的包装。 2.信号线的问题和以前一样。layout天线附近隔离好,不要让GND吸收太多信号,天线出脚线增加线宽 3.PWM波形调整限流电阻,让软件工程师控制PWM波改为APP可调,作为调节亮度。

总结

实际打样后焊接调试效果有所提高

标签: 6pcb连接器电容0805pcb104电容pcb电容器pcb

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