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嵌入式分享合集2

第一,简单的转岗,看破硬件设计

由于技术基础薄弱,我申请去生产线做工程师。在此期间,我从生产的角度看设计,发现视角不同,内容也不同。

每次在生产线上,员工都会对我生气,咒天怨地:这个TMD是谁设计的产品~我一脸黑线飘过。

我钦佩我们维修团队的成员。相比之下,我的维修技术是大而空的,他们是脚踏实地的。原因是我经常从理论出发,先看原理图,然后分析问题会出现在哪个电路上。

他们的不同之处在于,他们会拿一块好板来测量,比较问题会出现在哪里,然后就是原因。当然,我认为差异的主要原因是我没有维护数量的压力,他们的性能与结果直接相关。

在此期间,出现了许多问题,修复了许多板,但原因仍然是设计问题,占90%以上,特别是客户投诉的故障,可以归因于设计缺陷。

尽管也发生过PCB材料短路、设备工艺等问题,但数量极为罕见。设计问题有很多方面,有的是原理问题,有的是布局问题,有的是工艺问题,有的是材料选择问题。

我遇到的最严重的设计缺陷是电路中没有主开关,即不能断电,正常使用时只有信号开关。

正常工作时没有问题,但故障发生后直接烧毁。因此,无论是什么产品,如果你想安全,你都必须有一个开关可以快速断开电路。

在我之前质疑电动汽车的博客中,我解释了一个问题:一旦发生事故,我们能确保快速有效地切断电源吗?比亚迪、中泰、特斯拉等几起电动汽车事故最终被烧毁。由于电源无法断开,短路状态将继续加热和着火,直到烧毁。

单片机的端口问题将是一种常见现象。有一种产品在生产过程中间歇不启动的现象,令人困惑。最后,研发工程师给出了答案——灯线断了!

在原设计中,引脚被重复使用。上电时,检测引脚(漏极开路)是否为高电平进入校准状态,进入工作状态后重复使用为驱动引脚(推拉输出)。当灯线断开时,状态不确定。如果误以为高电平会进入校准状态,一直不工作,看起来像是死机。因此,尽量不要给设计中特殊信号的引脚太多可能性。如果有上拉电阻,这个故障可能会改善。

同样,我们的工具也有类似的情况。按钮的跳动一直困扰着我们。无法解释的原因使程序错误地认为按钮被按下并执行错误的功能。

无论是走线布局、软件防抖、按键滤波等多种方案都试验过,可是都不完全能解决问题,偶然一次聊天时才发现工程师设计上没有加上拉电阻~

我们的其他同事默认设计按钮时会增加拉电阻,经验主义会杀人。

大多数布局问题都与地线有关,在地面分离和单点接地上容易出现问题。当产品过流测试时,其中一条细线会被烧毁。经过分析,发现这是一条接地线,比大电流的铜铺设更接近电源。

当过流测试时,电流将首先选择这条近路并烧毁线路。此外,信号线在活动结构件或卡槽附近行走,导致到处擦伤,这测试了工程师对产品的熟悉程度。

在另一种低压产品中,抑制浪涌的二极管在正极和负极之间反向并联。当客户抱怨电池没有打开主开关时,我拿起电路图,觉得问题一定出现在二极管上。

然后检查规格,发现设备额定反向泄漏电流为500mA,这意味着如果一个二极管是499mA,那么参照规格书就是正常的,但是电池就会无时无刻不放电,直到死的不能再死。这是一个典型的选型不良。

在生产产品在生产中抱怨万用表容易损坏。经核实,发现测试内容是测试mA等级电流约80mA左右,但如果PCB出现故障会飙升到1A以上要求是测试过程中的工艺文件mA万用表保险丝自然烧毁。

看完只把万用表拨到A档,因为万用表可以有效到0.001A,与mA但是1A电流不会烧坏A档的保险丝。由此可见,合适的选择有多重要。

我通常不使用电流档,因为它很容易损坏。在调试场合使用钳流表可能更方便,但我建议在生产测试中使用检流电阻。

检流电阻的选择也非常关键。一开始设计并使用了220个工具mR 3W对于小信号,检流电阻测试压降相对较高,易于测量,但过流状态容易燃烧。计算发现过流阀值为30A电阻瞬时功率近200W,一定烧了!

所以我建议使用无感电阻10mR 5W,正常工作时可承受20A陶瓷和陶瓷包装消除了火灾的风险。

另一种产品也有很多问题,这与设计无关。由于端子设计没有用于设计,所以所有的导线都焊接在生产测试过程中PCB从生产初期开始,发现上述周转部分未启动,调速旋钮的测量阻值大幅下降。

起初,我怀疑旋钮故障,但经过多次拆卸,我发现内部电路烧坏了,旋钮本身没有损坏。起初,我总是不明白为什么内部电路会损坏和短路?焊接?芯片故障?冲击?分析不是,原则上不能解释。

原因是拖着导线,NTC导线试验过程中遇到高压线,导致芯片瞬间烧毁。

如果设计采用端子连接,不仅测试方便,而且损坏率也不会这么高PCB足够的终端采购费用,得不偿失。

该产品还有一个奇怪的测试现象——点火。如果测试人员携带手镯接线,接线时不会点火,接线时会点火,理论上,开关断开。

这种现象在工装组检查时不会出现,我直接摸每根导线都不会出现这个问题,百思不得其解。

偶尔,在测试各点对地电压时,发现零线实际上是高压!到目前为止,发现原工装零火线输入反转,工装组插座零火线也反转。

这似乎是一个接线问题,但这也表明设备电路控制存在风险,设计不全面。因此,后期的交流测试模具配备了交流接触器或继电器,断开所有零火线,并使用无按钮进行控制,以避免操作过程中PCB带电问题。

本产品还在需要环氧胶密封的场合选择了一系列未密封的设备,这是设计缺陷,所选设备不符合使用要求。

事实上,在拆除了许多不同类型的国内产品后,我们会发现这是国内设计的共性,为了确保低成本,我们放弃了一些性能。

我总记得老师在之前的培训中说过,一个产品99%的成本出现在生产中,但范围取决于设计。

设计应该让生产尽可能的在BOM 工艺总成本降低,不能简单看BOM成本,使用便宜的原材料不一定便宜,许多中国大公司立即崩溃,是便宜的原材料坑自己。

当时老师还说,现在的客户不再盲目追求便宜的价格,还会考虑后期维护的综合成本。对于设计,生产是我们的客户。无论设计有多先进,都很难做到。工人们不得不责骂他们的母亲。

今年这款产品又爆发出一个隐藏的缺陷,莫名其妙的飙升到了极限速度,失控,取下PCB测试一切正常。经过分析,问题集中在调速旋钮上,但旋钮只是一个弱电信号,调整是最低速度,顶部是最高速度,没有办法失控到极限速度。

在测试过程中,还特别使用可调电阻进行模拟,知道中间引脚意外断开~~故障重现。

因此,问题的原因是旋钮的结构不平衡,中间的脚悬挂。但这不是根本原因,根本原因是程序PID速度控制缺乏对最高速度的限制,在正常情况下会稳定在最高速度,但出现故障后会跑掉。

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事实上,有很多不良现象,所有的不良产品最终都会送到维护中,所以维护已经成为一个非常锻炼工程师分析问题的地方,但也可以发现许多前辈的设计缺陷,这样你就可以在未来的设计道路上少走弯路。

所以学生们,如果你想成为一名优秀的工程师,你可以先去修理和锻炼。

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二、为什么单片机I/O口需要驱动

为什么单片机?I/O口需要驱动?这个问题需要从I/O解释口腔的电气特性。

首先,给出典型的单片机I/O口,即P如图所示,1口电气结构图。P一口通常是通用的I/O不需要多路转换电路MUX。输出级电路内部有上拉电阻,与场效应管一起形成输出驱动电路。因此,P当1口作为输出时,不需要外部拉电阻,当P使用1口作为输入口时,仍需先将1写入锁存器,截止场效应管。

 

    内部上拉电阻阻值很大,经过测量大致在330KΩ左右,而内部电源Vcc仅仅+5V,这样以P1.X高电平驱动发光二极管为例,场效应管截止,相当于Vcc通过330KΩ的电阻向二极管提供电流,5/330*10-3=0.015mA,而二极管的点亮电流为5mA至10mA,这就说明单片机的端口只是驱动TTL电平,不提供或提供很小的驱动电流,所以在带负载时,单片机应当在I/O口加上驱动芯片。

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