68pin SCSI接头针脚排序
1.问题
针脚排序,无法确定。
图1 68pin示意图
图2 实物图
2.解决办法
方法1:
咨询客服。直接得到答案。
方法2:
接入端子台,用万用表测量连接。
实验方法:
采用万用表蜂鸣档,红色表笔接触图2实物图中的端子,黑色表笔接触端子台对应的端子。如果有蜂鸣,说明两端短路,是导通的。否则两端都不通。
实验结果:
有8个端子不能正常使用(1、2、3、4、6、8、10、20)。
通过和客服沟通,采取杜邦线插入端子台输入端,可以导通。
3.焊接scsi 68 接线
3.1 检查接线方式
68 pin接线需要焊接在图2所示的接线器上,操作并不简单。在本实验中,两人合作更合适(一人负责焊接,一人稳定接线器,用柱夹住焊接线的接头贴在接线柱上)。
查看scsi自带接线器的焊接方式:
图3 自带接线器焊接方法
自带接线器采用压接法处理接线。本文购买的接线器焊接平整,增加了焊接难度。后续在淘宝找到压接接线器:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.61.1ea67484l8N5tm&id=549112506069
压接方式,接线简单,但是压接有技术要求,否则容易造成短路。
3.2焊接步骤
1)通过控制器文档确认接线编号
图4 确认接线号
注意:在I / O选件设定的I / O在电缆中,上表并列标记的端子No. "1和35"、"2和36"..."34和68" 为双绞线。
2)确认接线器编号的布置
图5 布置接线器编号
3)焊接
焊接时,首先在焊接端子上涂少量焊锡,以固定接线和端子。焊接需要两个人合作,一个负责焊接,一个把接线贴在端子上。本文只焊接后续实验需要的端子。
焊接小结:
焊接过程中,接线器有塑料部件,由于焊接高温损坏了部分边缘,但不影响使用。应注意的是,尽量减少焊枪靠近塑料部件的时间,以避免部分损坏。
4.测试焊接效果
在上述焊接过程之后,接线器的组装必须进行短路检测。
测试步骤:
采用万用表蜂鸣档,红笔接触焊接触点,黑笔接触接线器对应端子。若有蜂鸣,则焊接成功,否则需重焊。
实验结果:
所有焊接端子都通过了测试。但外观水平不高,主要反映在早期焊接端子上,原因,由于开始不够熟练。
思考:可以在焊接前,提前使用相同的焊接线练习,再进行正式焊接。
5.连接控制器测试
完成上述测试后,组装接线器,连接控制器进行测试。
5.1实验方式
1)根据控制器启动要求接线
图6 控制器启动要求
图7 机械臂电机ON接线
- 接通控制器电源
- 使用小型示教器使用电机ON
5.2实验结果
2008显示等级2的错误代码。
图8 错误2008解释
电机无法启动。
5.3实验结果分析
根据第一次修理机械臂的经验,首先怀疑编号F5.保险丝烧坏了,但打开控制器后盖测试保险丝时,发现这不是保险丝的问题。其次,推测是接线错误的问题。经过反复检查,确认接线正确。然后,检查接线器的接线是否与端子连接,并使用万用表蜂鸣器进行测试。发现确实存在接线问题(1、2、3端子不连接),因此将焊线拆下焊接在确认无误的接线端子进行焊接,按照上述测试通过后,继续测试,依旧存在上述问题。最后,重新检查焊接端子,对照上述接线颜色描述,发现接线有误(本身是红粉的端子线,错误的使用了红白),在重新焊接后,成功启动机械臂电机,自动模式也正常。
6.端子对应
图9 端子台对应端子号
图10 接线器对应编号
7.总结
在完成本实验后,有如下想法:
- 做自己擅长的事。
焊接本身不是自己擅长的事情,为此犹豫许久,迟迟不能动手完成,虽然这不是实验的核心部分,但是犹豫不决花费了时间,降低了办事效率。最终,找擅长焊接的同门完成工作,不仅可以快速完成,并且节约时间。PS:其实,要保证更好的焊接效果,可以找专业的焊接人员代替焊接。
- 遇到问题,从原理开始分析。
本次实验中,后续测试过程也花费大量时间,主要是排查产生2008的错误原因。虽然最终是信号线焊接错误,但是这是实验能成功最基本的,后续再遇到此类问题,应该从基本事情开始检查,排除。